Registrován: 17.1.2011 Příspěvky: 492 Bydliště: Ústí nad Labem
Dneska při prohlížení záběrů z hexakoptéry jsem zjistil, že v jeden moment se tato obrátila ve vzduchu vzhůru nohama. Vůbec jsem to neviděl na FPV monitoru, protože v tuhle chvíli byl signál hodně špatný a vypadával. Koptéra dál letěla úplně normálně. Žádné poškození na ní není patrné. Nikdy se nic takového nestalo. Napadá vás, čím by to mohlo být? Mě napadá momentální výpadek napájení v důsledku nějakého špatného spoje/konektoru -- ale je možné, že by se FC při tom nerebootnul? Ta koptéra to prakticky okamžitě vybrala -- normální "boot" stroje trvá nějakou dobu.
Edit: Prostudoval jsem log z iOSD. Nevidím tam zjevnou příčinu problému. letový režim je trvale GPS (nejde o náhodné/ přepnutí do rate modu, napětí v okamžiku události sice prudce klesne, nikoliv však kriticky a zjevně se jedná o důsledek toho, jak se letoun náhle snaží kompenzovat působící vnější sílu; hodnoty akcelerace též tvoří náhlou špičku, výška/barometrický tlak se propadly etc.
Registrován: 5.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
Me se vicemene tohle stalo s hexou 2x. Mam ten stejny ram, jen jednotka je NAZA V2. Jediny rozdil ve tvem a mem je ten ze me to udelalo pouze v pripade, ze jsem ji plnou rychlosti poslal dopredu. Takto letela nejakych 200m delky a potom udelala salto a zase se srovnala.
Jednou se mi toto stalo pri klesani, kdy jsem ji rychle poslal dolu a nejspise mi vypnuly motory a nebo to jiz neudrzeli. Anijednou jsem nespadl.
Registrován: 17.1.2011 Příspěvky: 492 Bydliště: Ústí nad Labem
hates píše:
Me se vicemene tohle stalo s hexou 2x. Mam ten stejny ram, jen jednotka je NAZA V2. Jediny rozdil ve tvem a mem je ten ze me to udelalo pouze v pripade, ze jsem ji plnou rychlosti poslal dopredu. Takto letela nejakych 200m delky a potom udelala salto a zase se srovnala.
Jednou se mi toto stalo pri klesani, kdy jsem ji rychle poslal dolu a nejspise mi vypnuly motory a nebo to jiz neudrzeli. Anijednou jsem nespadl.
Moc mi to nesedí. U mě se to stalo v pomalém letu. Předtím i potom jsem to párkrát bez problémů prohnal na plnej ceres (v GPS modu, takže to mělo své limity). Jinak můj FC je taky Naza M V2. V iOSD logu navíc je vidět, že některý motory naopak zabraly naplno, jiný zase ubraly... což přesně vypadá jako snaha srovnat náklon.
_________________ Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+ Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
Registrován: 9.11.2008 Příspěvky: 97 Bydliště: Praha Obrázky:17
to samé se mi stalo s quadrou. Normální FPV let dopředu a bleskové naklonění a vyrovnání s propadem 8m. Taky jsem dodnes na nic logického nepřišel a uvažoval jsem o ptačím útoku
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat v tomto fóru Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru