|
Stránka 1 z 1
|
[ Příspěvků: 5 ] |
|
BANE
|
Napsal: pon 18.09.2017 7:37 |
|
Zkušený debatér
|
|
|
Registrován: 13.5.2016 Příspěvky: 341 Bydliště: Opava
|
Nejspis mas zaarmovano (zamknute motory) a tak se motory nemohou tocit. To co popisujes je normalni jev, kdyz odarmujes motory. Koptera, i kdyz je plyn na nule funguje a je schopna reagovat na naklon stroje. Kdyz se nekde nakloni, tak se ho snazi vyrovnat. Kdyz odarmujes a vezmes ho do ruky a nechas plyn na minimu zksus s nim kvedlat. Mely by se ruzne vrtule ruzne rychle otacet. Regle se nastavovat nemusi, pokud nepotrebujes udelat sam nejake upravy. Treba nahrat novej FW a nebo zmenit treba smer otaceni motoru.
_________________ RC: X9D+ 2019 Cop.: Puda X220, UR65
|
|
Nahoru |
|
|
martinni
|
Napsal: pon 18.09.2017 7:55 |
|
Mazák
|
|
|
Registrován: 16.8.2006 Příspěvky: 549 Bydliště: Praha 8
|
Diky za tip. Nejspis to ale bude neco jeste jineho, protoze i po odarmovani motory/esc nereaguji na plyn na vysilaci.
Asi by to mohlo nejspis byt kalibraci, po prvnim pripojeni, nez jsem stihl nastavit radio a kanaly, tak se u regulatoru mohla spustit kalibrace (pakou plynu) a uplne se rozhodit. Zkusim znovu nastavit v BL heli suit.
|
|
Nahoru |
|
|
bookworm
|
Napsal: pon 18.09.2017 13:29 |
|
Celkem nový uživatel
|
|
Registrován: 21.11.2013 Příspěvky: 51 Bydliště: Olomouc
|
Nejsem odborník ale pokusím se poradit. 1. Kalibrace esc v cleanflight: najedeš do položky motors a tam v pravo dole zaškrtneš políčko že máš demontované vrtule, společný posuvník všech motorů posuneš na max a připojíš baterku. Počkáš až regly zahrajou pípání a posuvník stáhneš na nulu, regly zase zahrají písničku. Odpojíš baterku a kalibrace esc je hotová. ( předtím je ještě potřeba zvolit protokol regulátorů v záložce Configuration. Jestli máš BLheli asi nepojedou ani na oneshot - nastavíš PWM ). 2. Ukazuje ti v záložce Reciever správně hodnoty kanálů když hýbeš knyplama? min je 1000, střed 1500 a max 2000. 3. V záložce Configuration je potřeba nastavit min throttle atd. ( někde na netu najdeš návod )
Třeba to pojede, střílím to z hlavy
|
|
Nahoru |
|
|
martinni
|
Napsal: čtv 21.09.2017 6:55 |
|
Mazák
|
|
|
Registrován: 16.8.2006 Příspěvky: 549 Bydliště: Praha 8
|
Diky moc za tipy. Bylo to tim, ze v zalozce configuration bylo treba povolit "Motor PWM speed separated from PID speed"...myslim, ze to je v Cleanflight nove, alespon v YT videiich a navodech to tam lidi nemaji.Vse jiz funguje.
Odesláno z mobilu a podpis odstraním
|
|
Nahoru |
|
|
|
Stránka 1 z 1
|
[ Příspěvků: 5 ] |
|
Kdo je online |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
|
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat v tomto fóru Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
|
|
|